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4.混凝土经常出现坍落度偏大或偏小问题,影响混凝土的泵送效果和混凝土质量
某些搅拌站在生产混凝土时,经常出现混凝土坍落度偏大或偏小问题,严重影响施工单位的泵送效果,混凝土强度离差过大。
处理:搅拌站质检部门或技术部门严格管理,对混凝土出现的异常状况如坍落度加强监管,不合格的混凝土决不出厂。
原因分析:
1.搅拌站操作人员对混凝土坍落度控制缺乏经验或责任心不强
2.砂石骨料含水率不稳定或波动太大。
3.试验室出具配合比不当。
4.有关部门监管不力。
防止措施:
1.对搅拌站混凝土生产操作人员加强培训提高责任心,是解决问题的关键。操作工应熟练掌握混凝土坍落度的控制技能,如观察混凝土搅拌时电流表的电流数值或观察混凝土卸料时的混凝土状态,并根据天气变化,白天黑夜等情况在生产时用水量随时予以增减以便混凝土坍落度控制在一个稳定数值上。
2.试验室应对各种原材料的试验情况加强预控。对粗细骨料含水率情况,外加剂与水泥相容性情况,以及水泥和粉煤灰的需水量情况。这些原始试验资料予以分析比较,对可能出现的情况做出判断以便对混凝土用水量给予调整。
3.砂、石骨料堆放场地有条件的单位应设防雨棚,以便粗细骨料含水率能控制在相对稳定的状态下,避免因砂、石含水率变化,直接影响混凝土坍落度。
4.质检部门或技术部门加强监管力度,加强混凝土的出厂检验,尤其是坍落度应控制在允许范围之内。
心得:搞好砂子堆场场地排水很重要。
5.同一部位浇筑不得使用不同等级水泥和粉煤灰
某搅拌站生产C30 基础混凝土,基础总方量为2100m3 ,厚1.1m。属于大体积基础混凝土,当混凝土生产到1/ 2 时,由于粉煤灰料仓的料已用完,搅拌站为解决“燃眉之急”临时从其他电厂调来一车Ⅲ级粉煤灰而原来料仓中用的是Ⅱ级粉煤灰。施工完后第二天发现,用Ⅲ级粉煤灰生产的混凝土强度明显偏低,且用Ⅲ级粉煤灰生产的混凝土颜色明显与其它混凝土颜色深浅不一。
处理:建议施工单位加强混凝土养护,地下大体积混凝土验收执行CTBJ 146 ,验收期为90d。
原因分析:同一工程部位浇筑混凝土除水泥不能不同等级混用外,粉煤灰不同厂家,不同等级也不能混用。因为不同厂家的粉煤灰存在不同的原材料来源问题;同时不同等级的粉煤灰的细度,需水量,含碳量等均有差别。如果在同一工程部位混用势必会造成凝结时间和强度的差异。
防止措施:
1.搅拌站在生产大体积、大方量混凝土时应提前做好备料准备防止出现生产中材料“断档”问题的发生。
2.搅拌站严禁在同一施工部位混凝土生产中采用两种水泥或粉煤灰。
心得;当一次浇注数量较大时,事先项目经理、总代和甲代一定要亲历亲为,到搅拌站看看原材料储量。免得喝药。
6.基础抗渗混凝土施工,应加强混凝土湿养护
某工程基础混凝土C30P8 ,混凝土施工后发现凡覆盖塑料薄膜的部位没有出现裂缝,因在有钢筋部位塑料薄膜无法覆盖,混凝土出现了一些不规则的小裂缝。影响混凝土的抗渗性能。
处理:加强混凝土不能覆盖养护部位的浇水养护,并清除钢筋部位的混凝土碎渣,以便下次浇筑混凝土的粘结。
原因分析: 由于钢筋裸露部位无法覆盖塑料薄膜,施工方在混凝土养护期间没有经常向此部位进行浇水养护,使该部位混凝土产生干缩裂缝。
防止措施:
1.推广基础混凝土尤其是抗渗要求的混凝土进行“即时带水养护”。尤其基础有钢筋部位塑料薄膜不能覆盖,一定要在混凝土初凝之后,向这些部位加强浇水养护,以免混凝土失水后产生干缩裂缝。
2.搅拌站应加强和施工单位的联系和沟通,将预拌混凝土的特点介绍给施工方,以便紧密配合,避免上述问题的发生。
心得:C30做P8着实不易,C30做到P6,C40做P8就容易实现。这真难为了施工队。
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